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數控機床特殊故障的診斷分析與處理

1、具體故障診斷維修實(shí)例

      1.1? 某數控立式車(chē)床“標頭 SKP”閃爍不停止故障

      故障現象:數控立式車(chē)床采用 FANUC 0T 數控系統,當選擇編輯 EDIT/ 自動(dòng) AUTO 方式時(shí),機床顯示器出現“標頭 SKP”閃爍不停,無(wú)法正常運行,只有按下 RESET 鍵后才能切換到其他方式(如 MDI 方式),且其它方式無(wú)此故障現象。

      故障分析及解決方案:機床出現“標頭 SKP”閃爍,一般情況下,是由于正在通過(guò) RS232 通訊接口進(jìn)行加工程序的傳輸,當程序傳輸結束后,機床即可恢復正常。但此機床的加工程序已經(jīng)傳輸完成,根本不處于程序傳輸狀態(tài),又檢查數控系統、計算機和通訊有關(guān)的參數(如波特率、數據位、停止位等)均正常。排除常見(jiàn)故障原因外,再將機床調為 MDI 方式,檢查是否能正常手動(dòng)輸入程序,發(fā)現當輸入 G 代碼(如 G01)還未按下“input”按鍵時(shí),G 代碼已經(jīng)被輸入到系統中,故障原因可能和“input”按鍵有關(guān),隨之拆下該數控機床特殊故障的診斷分析與處理按鍵發(fā)現里面有水珠,同時(shí),并測量其電阻值約 95Ω(按鍵處于常開(kāi)狀態(tài)),接近于“短路”狀態(tài),正常電阻值應趨向于無(wú)窮大,接近于“斷路”狀態(tài),將按鍵清理干燥后重新安裝測試,未出現“標頭 SKP”閃爍,故障排除。為了理清引發(fā)故障的根本原因,選擇EDIT/ AUTO 方式,按一下“input”按鍵故障復現(這一現象操作和維護人員均很少注意),進(jìn)一步驗證了該故障是由于按鍵異常造成的。

      小結:該故障的特殊之處在于看似屬于通訊故障,實(shí)則是硬件故障(按鍵內部進(jìn)水短路),此類(lèi)故障比較少見(jiàn),且迷惑性很大,面對此類(lèi)故障,先要清楚造成故障的過(guò)程和原理,再設法從和故障相關(guān)的其他方面著(zhù)手,進(jìn)而找到故障診斷突破口,如此例中,在 MDI 狀態(tài)驗證能否正常輸入 G 代碼,從而查出“input”按鍵故障。

      1.2? 某數控車(chē)床“方式選擇”故障

      故障現象:該數控車(chē)床采用 FANUC 0iD 數控系統,開(kāi)機后方式選擇旋鈕開(kāi)關(guān)失效,無(wú)論選擇何種運行方式,數控系統顯示的都是 MDI 方式,無(wú)法正常進(jìn)行方式選擇,且無(wú)任何報警。

      故障分析及解決方案:對于方式選擇故障,一般情況下可考慮以下因素:(1)方式選擇開(kāi)關(guān)直接連接的電纜脫落,故障率占 50% 以上;(2)方式選擇開(kāi)關(guān)硬件本身?yè)p壞,依據故障記錄可知,故障率約占40%;(3)其他方面間接引起的此類(lèi)故障,故障率約占 10%。按照以上分析,首先,拆下機床操作面板,檢查方式選擇開(kāi)關(guān)連接電纜,均無(wú)脫落,也沒(méi)有虛接。然后又更換新的方式選擇開(kāi)關(guān),故障仍然復現。

      另外,機床沒(méi)有任何報警提示,給維修人員帶來(lái)較大的困難。為了徹底查明故障原因,結合 FANUC 系統 PMC 和方式選擇地址信號控制原理,系統處于何種運行方式主要由地址信號 G43 來(lái)控制,具體控制和對應關(guān)系見(jiàn)表 1。

表 1 方式選擇地址信號

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      根據“無(wú)論選擇何種運行方式,系統始終顯示MDI 方式”這一故障現象,從表 1 可以看出,地址信號 MD1(G43.0)、MD2(G43.1)、MD4(G43.2)、DNCI(G43.5)、ZRN(G43.7)一直都為 0,那么有一種可能,以上地址信號沒(méi)有 24V 電源供給,這種可能也同樣可以造成此故障?,F將方式選擇開(kāi)關(guān)分別打到不同方式,使用萬(wàn)用表依次測量開(kāi)關(guān)的接線(xiàn)端子,電壓均為 0V。結合機床相關(guān)電氣原理圖,檢查電氣柜發(fā)現,有一給方式選擇開(kāi)關(guān)供電的 24V 電源線(xiàn)虛接,重新緊固后并進(jìn)行方式選擇測試,機床恢復正常,故障徹底排除。

      小結:該故障的特殊之處在于表面看似是方式選擇開(kāi)關(guān)或者地址信號控制方面的故障,其實(shí)是電源故障。解決該問(wèn)題的關(guān)鍵是選擇的 PMC 地址信號控制關(guān)系,數控機床有時(shí)會(huì )出現故障現象相同,但故障原因不同,這就需要維修人員加強日常學(xué)習,明白控制原理,不斷提高自身的理論素養,從“原理”上著(zhù)手解決故障,以不變應萬(wàn)變,往往會(huì )起到事半功倍的效果。

      1.3? 某立式加工中心自動(dòng)執行程序故障

      故障現象:某加工中心采用三菱數控系統,在執行程序“T** M06;G91 G01 X100 F200;M30”過(guò)程中,當執行完換刀指令后出現循環(huán)停止(循環(huán)停止按鍵紅燈亮),未繼續執行語(yǔ)句 G91 G01 X100 F200,當再次按下循環(huán)啟動(dòng)按鍵后又能往下繼續運行程序。

      故障分析及解決方案:該機床采用無(wú)機械手自動(dòng)換刀系統,斗笠式刀庫,刀庫的前進(jìn) / 后退以及機床主軸松 / 緊刀均采用氣壓驅動(dòng)。每次只在執行帶有換刀指令的程序時(shí)才出現上述故障,于是,需要先捋清整體換刀流程(見(jiàn)圖 1)及相關(guān)信號檢測值是否正確,檢查后未發(fā)現異常。又根據故障現象“再次按下循環(huán)啟動(dòng)按鍵后又能往下繼續運行程序”,說(shuō)明有一種可能是換刀過(guò)程中某個(gè)步驟異常,在換刀完成后又恢復了正常,但間接影響了下面 G 代碼的執行(可能是影響了順利執行G 代碼的某一前提條件)。

      依據這一思路,仔細觀(guān)察后發(fā)現,當換刀進(jìn)行到“主軸吹氣”這一步驟時(shí)(持續 2 秒),相應的氣管有漏氣現象,當主軸夾緊刀具后此氣路控制閥已自動(dòng)關(guān)閉恢復正常,且換刀流程正確,故障迷惑性較大。但是,氣管漏氣(整個(gè)機床氣動(dòng)系統的一支路)過(guò)程中可能造成了氣動(dòng)系統壓力瞬間低于壓力傳感器的設定值(很快又得到了恢復),在壓力傳感器檢測異常的瞬間導致了循環(huán)停止,當再次按下循環(huán)啟動(dòng)時(shí),因為壓力值已經(jīng)恢復正常,所以又能往下執行程序。更換新的氣管并測試,故障徹底排除,驗證了上述分析過(guò)程的正確性。

圖 1? 換刀流程

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      小結:該故障的特殊之處在于故障現象是程序執行問(wèn)題,實(shí)質(zhì)上是換刀過(guò)程中“遺留”的故障間接影響了G 代碼的執行,只有熟悉整個(gè)換刀步驟以及每一步信號檢測過(guò)程,才能準確進(jìn)行故障定位。

      2、結語(yǔ)

      綜上,排除數控機床特殊故障的一般思路如下,首先,認真觀(guān)察故障現象,不放過(guò)任何細節(包括詢(xún)問(wèn)機床操作人員),可能某個(gè)細節就是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。其次,使用常規故障診斷方法依次排除常見(jiàn)的故障原因,逐步把診斷范圍縮小。最后,既要深刻理解電氣控制“原理”,又要發(fā)散思維方式,參考“經(jīng)驗”但不能只靠“經(jīng)驗”,分析可能引發(fā)故障的間接可能和不常見(jiàn)的某些原因,逐步揭開(kāi)故障的“神秘面紗”,消除各種故障的隱蔽性,從而順利排除故障。




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